擺線減速機改為齒輪減速機的應(yīng)用實踐
2023-06-27引言
我公司兩條水泥生產(chǎn)線是國家“六五”、“八五”期間建成的,設(shè)備工藝技術(shù)較為先進(jìn),分別于1985年1月、1996年10月投入生產(chǎn)使用至今。
減速機是一種動力傳達(dá)機構(gòu),通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)將電機轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換成所需轉(zhuǎn)速,輸出更大轉(zhuǎn)矩,在水泥企業(yè)使用較為普遍,它的穩(wěn)定性直接關(guān)系到水泥窯的可靠性,因此,維護(hù)好該設(shè)備對水泥企業(yè)來說十分重要。在生產(chǎn)線上,多數(shù)皮帶機、螺旋輸送機、皮帶秤、提升機等中、低載設(shè)備,傳動部分減速機均使用擺線減速機,此類減速機故障率高、偏心軸承及擺線輪易損壞,漏油現(xiàn)象頻繁、不易根治且造成潤滑脂損耗及環(huán)境污染,因此,根據(jù)相應(yīng)設(shè)備針對性綜合分析,我公司利用閑置或技改淘汰減速機備件將此部分?jǐn)[線減速機改造更換為齒輪減速機(ZSY型、ZQ型),輸入功率不變,將減速機使用系數(shù)提高,增強可靠性,降低故障率,并解決頻繁漏油現(xiàn)象,日常檢查及拆裝方便,綜合節(jié)省維修成本。
01 擺線減速機與齒輪減速機比較
擺線減速機結(jié)構(gòu)緊湊體積小、重量輕,內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用行星傳動原理,傳動速比及傳動效率高,小型基座可用潤滑脂代替稀油,主要零件采用高碳鉻鋼材料,經(jīng)淬火處理硬度可達(dá)HRC58~60;而齒輪減速機則體積大、占地面積大,傳動一般采用多級傳動,總體傳動比小,傳動力矩大,內(nèi)部齒輪采用高強度低碳合金鋼經(jīng)滲碳淬火而成,齒面硬度達(dá)HRC60±2;兩者相比,則齒輪減速機相比擺線減速機承載力矩大,使用系數(shù)高,故障率低,傳動比選擇范圍廣,內(nèi)部主部件同樣硬度韌性強,結(jié)構(gòu)簡單維修方便,造價較低,運行平穩(wěn)噪音小,對于軸密封采用多種密封結(jié)構(gòu),防止漏油效果好。
02 改造案例分析
(1)水泥系統(tǒng)21.40石膏長皮帶機原為XWDY-7-7.5 -29擺線減速機,在物料改為脫硫石膏后,修復(fù)頻率大幅上升,每月需要更換2次備機,更換不及時導(dǎo)致停磨,通過各項分析研究,將該減速機改為DCY180齒輪減速機,使用起來相對穩(wěn)定,可以解決頻繁漏油現(xiàn)象,目前已經(jīng)使用2年左右,期間未再出過故障及漏油問題。水泥系統(tǒng)改造前后對比見圖1。
圖1 水泥系統(tǒng)減速機改造前后對比
(2)原料系統(tǒng)21.28-2皮帶機原為30kW擺線減速機,電機側(cè)長期漏油,每次更換完油封后使用不到半個月就會再次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,每月潤滑油異常消耗15kg,經(jīng)過研究并現(xiàn)場核實將該皮帶機擺線減速機改造為齒輪減速機,且根據(jù)實際電流等具體計算,原皮帶機電機功率為30kW,改造更換齒輪減速機配套22kW同樣可滿足功率運行要求。原料系統(tǒng)減速機改造前后對比見圖2。
圖2 原料系統(tǒng)減速機改造前后對比
在設(shè)備改造前,擺線減速機因故障或漏油,每年每臺平均需拆解修理1~3次,部分?jǐn)[線減速機甚至出現(xiàn)每月拆解,進(jìn)而進(jìn)行內(nèi)部偏心軸承、擺線盤、油封更換,軸承油封位修復(fù)等工作,備件費用及人工更換費用較高,部分設(shè)備處理后運轉(zhuǎn)時間不長,再次出現(xiàn)漏油等問題,不易根治,且對于提升機設(shè)備因機頭位置較高,多次拆解均需使用吊車,增加吊車使用費用。
03 改造后效益分析
我公司針對各減速機性能特點,充分利用其優(yōu)缺點比較,在近幾年先后對故障率高、漏油頻繁出現(xiàn)的擺線減速機進(jìn)行改造(主為國產(chǎn)擺減),更換使用圓柱齒輪減速機,共計已改造15臺,通過擺線減速機改造成齒輪減速機后,減速機漏油問題明顯改善,且故障率大幅減少,不僅降低維修費,同時將設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠性提高,減少了系統(tǒng)停機,見圖3。
圖3 對其他擺線減速機的改造
效益測算:每臺減速機每年可節(jié)省維修及材料費約1.1萬元,同時降低功率的設(shè)備潤滑油按照22.39元/L、電費0.53元/kWh計算,每年還可節(jié)約潤滑油耗15kg×22.39元/L ×12=0.4萬元,電費8kW×8760h×0.53元/kWh=3.7萬元,合計每年節(jié)省約19.5萬元,平均每年每臺減速機節(jié)省1.3萬元,并且改完減速機后設(shè)備可靠性提高,故障率降低。
以上擺線減速機改造主要針對國產(chǎn)擺線減速機,部分進(jìn)口設(shè)備相比性能可靠,出現(xiàn)類似問題點少,未進(jìn)行更換,且根據(jù)我公司特點,充分利用歷年庫房閑置備件及技改淘汰下減速機備件資源,改造過程中從?進(jìn)行新機采購,存在問題則對減速機進(jìn)行拆解修復(fù),提前將電機、聯(lián)軸器、底座等制作組裝,用于現(xiàn)場改造,綜合可靠及費用的性價比,將設(shè)備進(jìn)行深入優(yōu)化。
04 結(jié)束語
綜上所述,通過擺線減速機的改造,實現(xiàn)了我公司部分設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中的穩(wěn)定性,運行電流更加平穩(wěn),提高了設(shè)備的可靠性,降低修理頻率,每年節(jié)約用電量7萬kWh,節(jié)約維修費用19.5萬元,提高設(shè)備的使用壽命,達(dá)到了改造的效果。
來源:《中國水泥》
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